压滤机拉板电机配有变频调速装置,拉板装置可以正确拉板,不能泛起多拉板或拉不着板的情况。柜内设报警和安全保护,确保污泥脱水系统的安全运行压滤机液压缸推进分歧适是显然是空气被封在内部了这时只要系统抽气就可以了一般可以迅速解决。 程控自动厢式压滤机,带自动翻板机,不要求自动冲刷。 二、板框压滤机滤板行走迟缓甚至走偏掉下来 故障分析 有的时候因为导向杆上油渍、污渍过多也会导致板框压滤机滤板行走迟缓甚至会走偏掉下来。 解决方法 常见的压滤机液压故障还有压力保持不住和液压缸推进分歧适。 解决方法 这个时候就要及时清理导向杆并涂上黄油保证其润滑性。滤板加工精度高,压紧时与滤布完全密封,进料时不得有漏液。造成不能保持压力的原因主要有漏油、O形环磨损以及电磁阀不正常工作等常用处理办法是卸下并检查阀门、更换O形环、清洗检查电磁阀或更换电磁阀。当油腔B注油增多时活塞向右运动压滤机滤板松开。 厢式滤板采用TPE弹性体玻纤增强聚丙烯材料。 脱水工艺要求: 脱水前污泥含固量:≥4%; 按天天16小时处理选择出力。 压滤机应可以全自动运行,配有程控柜,能够自动进料、自动压紧、自动保压和补压、自动翻板接液、自动拉板卸料。这期间我们试用了一些修补剂但效果一直不好最近改用油面修补剂时情况终于泛起了转机试用效果很好达到了密封效果。选用与脱硫泥浆机能适应的高机能入口滤布,过滤速度快、滤饼含水率低、耐侵蚀、机械强度高。 解决方法1、清理沟槽漏出新鲜面来可用小锯条等清理2、黑白两种修补剂按11的比例调配好3、把调配好的修补剂涂在沟槽上涂满稍高4、迅速套好压滤机滤布将压滤机滤板挤在一起使修补剂和压滤机滤布粘在一起同时挤平沟槽5、挤压一段时间后粘胶天然成型不再变化此时便可以正常使用了。拉板器及滑道均配备防护装置,上下链盒封锁。液压机上应安装油镜和压力表,便于检验和加油。沟痕一旦泛起就会迅速扩大直至影响到滤饼的形成。因为制造精密压滤机液压系统故障较少只要留意日常维护就可以了。因为压滤机滤板材料特殊难于修补只能换新的所以造成了高昂的备件费消耗。 要留意的一点是严禁在导向杆上抹稀油由于稀油易掉使下边很滑职员在这里操纵检验极易摔倒造成人身伤害事故。
脱水后,要求泥饼含固率:≥35%(厢式); 污泥回收率:>95%; 压滤机配置一台脱水机原产厂家提供的带PLC的控制柜,控制柜对整套设备(至少包括脱水机本体和污泥输送泵)进行自动控制,实现自动进料、压紧、自动保压、自动斩停、自动卸饼、自动翻板等功能。因为磨损的缘故每过一年左右就会泛起漏油现象这时就要维修更换O形密封圈。 液压装置应可以完成系统自动压紧、自动保压、自动补压、自动松开及进退到位自停等动作。 控制柜有自动/手动操纵选择项,脱水机可自动运行也可手动操纵。 对于厢式压滤机,应考虑配曲张、振打或曲张振打装置以辅助卸泥,防止泥饼粘结于滤布之上。 四、板框压滤机滤饼形成不平均或形成不以上就是今天要讲的全部内容如有题目可以资讯正达官方网站。一开始滤饼变软之后变成半稀泥状最后滤饼无法成形。 三、板框压滤机滤板泛起沟痕 故障分析 压滤机滤板在使用几年后因为某种原因使得边角处冲洗出一些沟痕来。
故障分析 板框压滤机的液压系统主要是提供压力的当油腔A注油增多时活塞向左运动压迫滤板使之密闭。控制柜有远传信号接入脱硫控制系统的接口,能够接受脱硫DCS控制。